本次改造采用日本三菱FX2N-80MR型可编程控制器作为控制单元,具有40点输入和40点继电器输出,可以满足机床各种控制的需要。龙门刨电器直流调速系统采用英国欧陆590全数字直流调速系统,调速范围超过40:1,可对工作台直流电机实现无级调速,在直流电机尾端加装测速发电机,用以反馈电机实际转速,构成半闭环系统,提高了控制精度,静差度小于4%。工作台的限位开关选用无触点式电磁感应组合开关,提高了动作的性和开关的使用寿命。
辅助动作电机包括:左右侧刀架进给电机、横梁升降电机、横梁夹紧放松电机、垂直刀架进给电机、油泵电机和风机。
龙门刨改造方案改造后机床运行平稳,各项龙门刨电气控制性能均达到或超过原机床性能指标。龙门刨改造后机床电气控制系统与原电气控制系统比较,具有明显优点:
①用三菱可编程控制器替代了大量中间继电器控制环节、用欧陆590直流调速系统替代了发电机组,提高了机床自动化程度和系统运行性,减少了维修工作量,降低了维修成本。
②采用的直流调速系统降低了启动电流,没有了因多台电机能量传递造成的效率损失,且工作间隔期间不消耗电能,而原K-F-D系统在空载时电流达35安左右,节约了机床运行成本,经测试平均用电量节省30%以上。
③缩短了工作台换相距离,提高了工作效率。
④欧陆590直流调速系统体积很小,可安装在控制柜中,减少了设备的占地面积,提高了场地使用率。
⑤减少了工作噪音,实测为75分贝。