龙门刨电气改造

时间:2015-11-11 17:25 作者:成帅自动化 点击:

  本公司有一台济南   机床厂1972年生产的B2012Q型4M龙门刨床,龙门刨电器其调速系统比较陈旧:(1)工作台主运动拖动系统采用的是K-F-D调速系统,启动电流大,对电网容量要求高,机械传动能耗大,效率低(约0.5~0.68),由模拟量调节参数,温漂大。该刨床传动原理及装机容量。(2)龙门刨电气控制系统落后。采用继电器—接触器系统,中间环节多,电气元件老化严重,故障频繁,维护量大,各项费用高。(3)工作台调速范围小、精度低。工作台减速、换向由机械式限位开关实现,低速时速度不稳,换向冲程大,常出现爬行、越位等现象,影响加工件质量。(4)占地面积大,噪声高。
  龙门刨改造方案为了克服该设备的以上缺陷,2008年,我们将工作台主运动拖动K-F-D调速系统改造成了由PLC控制的直流调速系统。
  电气改造内容
  (1)控制系统由PLC检测到各按钮、限位开关、接近开关和调速器等传来的信号,按照的程序去控制各接触器及相关执行器件。
  (2)直流调速系统的电气部分采用欧陆590调速装置和PLC控制。
  (3)系统功能框图。
  1)工作台通过6个位置开关和逻辑控制可实现自动循环工作和点动,实时   调节速度,并设有任意工作状态的行程保护。正常加工时,工作台要求自动往返。起始状态为避免刀具切入工件时的冲击而使工件崩裂,工作台低速接近;刀具正常切入工件后,立即增速,以工作进给速度正常刨削;刀具退出工件前,为避免刀具将工件削落,先减速,以慢速离开工件,同时减小换向冲击;换向起始先以低速减小因机械间隙造成的碰撞冲击,系统换向的柔和性,而后以空载返回;由于返回速度较高,工作台的惯性大,为避免停车超程,在接近原位前先减速后停车,这样既   、准确又易于操作。
  2)龙门刨改造为了提高工作效率和防止刨台“脱轨”,系统应做到过渡过程,越位小于200mm限定值。
  3)为了龙门刨床各部分协调工作,设计了的联锁保护。下述情况下刨台应立即停止工作:工作台行为、导轨与润滑油泵停止工作、横梁与刀架同时上下移动、电机电枢电流超限、欠励磁、回路过载短路、电机与装置超温等。
  4)垂直刀架可方便地在水平和垂直2个方向移动和进刀,并能进行移动和自动进给的切换。
  5)左右侧刀架可在上下方移动和进刀,能进行快移和自动切换。设有刀架限位保护,防止上移时与横梁碰撞。
  6)横梁升降:该运动带动立刨头在垂直方向运动,根据工件厚度调整刨头与工作台的距离。横梁移动只有调整状态,没有连续工作状态。横梁夹紧与放松由液压机构控制,并用压力继电器检测,与横梁升降互锁,达到横梁松开才允许升降机构动作,横梁夹紧不允许升降的目的。升降指令发出,机构自动按照“放松、升降、夹紧”的程序进行。自动微量回升控制:横梁下移到指定位置即停止,自动接通微量回升启动回路,完毕后自动夹紧。
 

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