用铣头替代了垂直刀架实现了刨、铣、磨多种方式加工,使单一刨床改造为多功能刨、铣、磨床,加工范围 为广泛。
按每天工作7小时约耗电315度,比改造前每天节约电量约600度,月节约18000度,年节电约21.6万度,按每度电0.5873元计算,每年可节约用电费用约126856元,降低了生产成本。同时提速加快,换向无冲击,免维修,使单一刨床改造为多功能刨、铣、磨床,加工范围 为广泛。许多零件加工工艺由刨削变为铣削后,工作效率提高了5~6倍,加快了生产进度,满足了生产的需求。
用直流驱动器代替了复杂的交流放大控制电器,控制简单化,数字化,智能化;工作台换向由旋转编码器PLC完成,元件少,控制,简单直观故障少;用45KW电机代替交直流电机组,减少占地面积,无噪音,运行调速 方便,节电又省功。
控制系统 低速为5rpm, 高为1500rpm,从起步到全速只需8秒时间,从全速到换向实行两次减速,可在12秒时间内完成,切换向平稳无冲击,不会发生其他情况,同时可恒转矩切削,因而提高加工精度及效率;通过悬挂按钮完完成系统的启动、停止、自动手动。
工件加工长度范围由悬挂按钮站完成行程设置,并通过PLC的记忆功能来保存,电气柜上有各种报警指示,几乎可以实现无故障,免维护运行;增添BX-1刨铣两用减速箱,工作台既可作的主运动,也可作慢速的进给运动,使刨床工作台可适应刨削、铣削、磨削加工的纵向进给速度。
调压调速控制系统主回路的选择:采用两套晶闸管桥式整流装置供电的可逆系统,即三相桥式反并联连接。
它是将两组整流器反向并联,交流侧接在同一台变压器二次绕组上,可以向电动机提供两个方向的电流,在一组整流器处于整流状态时,另一组处于逆变状态,并使两组整流器输出电压相等。
若整流桥的输出电压比电动机的反电动势高,则由处于整流状态的整流器提供功率,电动机处于电动状态,相反,若该电压调整得比电动机的反电势低,则电动机向处于逆变的整流管提供功率,电动机进行制动。
尽管整流组的电压和逆变组的电压平均值相等,但瞬时值却不一样,因而在电路中出现了差值电压,形成了一个环流回路。
这种线路的特点是:
1)由于正反两组整流桥都用同一台变压器供电,所以变压器利用率 高,为理想直流输出的1.05倍。
2)由于有两个环流回路,至少需要两台空心电抗器,故电抗器的设计,除了能限制环流外,要能在正常工作时满足电机允许的 小电流连续程度和波纹的要求,并且在故障时能限制电流上升率,使直流断路器能在熔断器熔断以前先跳闸。