龙门刨采用全数字直流调速器的改造方案

时间:2015-09-30 17:11 作者:成帅自动化 点击:

  针对B2010A龙门刨床的整个电气控制系统的实际情况,制订了采用全数字直流调速器的改造方案,直流调速器的选择是本次改造的核心之一。龙门刨电器其性能关系到机床本身的性能要求以及今后的管理。目前应用广泛的模拟系统虽然具有控制理论成熟、价格便宜的优点,但其线路复杂、通用性差,控制效果受到器件性能、温度等因素的影响。
  而以微处理器为核心的数字控制系统硬件电路的标准化程度高,且不受器件温度漂移的影响。龙门刨电气其控制软件能够进行逻辑判断和复杂运算,可以实现不同于一般线性调节的   优化、智能化控制。总之,数字控制系统的稳定性好,性高,可以提高控制性能,还拥有信息存储、数据通信和故障诊断等模拟系统无法实现的功能,能够达到改造的目标。紧凑型直流调速器的出现,使控制线路简化了许多,可通过其外围的少数几个控制端子或网络总线进行控制。龙门刨改造方案其内部有的保护措施,无须在其外围线路中设计各种保护电路。紧凑型设计使它特别容易保养与维护。
  ①电气控制线路设计
  龙门刨改造为了提高调速系统的性能,增加了一台直流测速发电机,采用速度反馈控制的数字调速系统。根据工作台传动电机的型号:Z4-200-3155kW440V141A1000rad/min。
  选用SIMOREGDCMASTER6RA70756DV62-0直流调速器。
  根据前面的分析可知,工作台的运动有如下几种形式:点动前进、点动后退、前进、后退、前进减速、后退减速。
  相应地直流电动机也应具备这六种速度,即前进和后退各3种。因此这六种不同的速度由同一台直流调速器提供。
  直流调速器6RA70756DV62-0的控制原理。三相电源通过熔断器FU1~3、主接触器KM1、进线电抗器L41接入调速器的主电源1U1、1V1、1W1端。二相电源通过空气开关QF2、熔断器FU4、接触器KM2、电抗器L42接入励磁电源3U1、3W1端;通过空气开关QF3接入工作电源5U1、5W1端。
  端子排X171中的引脚37用来控制调速器的工作条件,引脚38用作调速器使能,引脚39用来控制调速器使电机反转。电机转速的快慢,即直流输出电压的大小,由端子排X174中的引脚4上的给定电压的大小来控制。
  端子排X171中的引脚46、引脚47用作过载报警,引脚48、引脚54用作待机信号。端子XT中的引脚103、引脚104接直流测速发电机。直流输出端1C1、1D1通过熔断器FU42接至直流电机的电枢端。励磁输出端3C、3D通过二极管D41接至直流电机的励磁端。
  工作台的前进或后退由继电器KA4或KA5控制,KA4吸合工作台前进、KA5吸合工作台后退。点动或连动由继电器KA10控制,KA10释放时点动、吸合时连动。减速由继电器KA7控制,KA7吸合时减速。通过调节六个电位器RP1~RP6可获得六种不同的速度。
  工作台运行速度的转换由感应开关SQ6、SQ7、SQ8、SQ9控制。当KA4吸合时,工作台处在前进过程中,当挡铁扫过前进减速感应开关SQ6时,KA7吸合,工作台进入减速状态;当挡铁扫过前进换后退感应开关SQ8时,工作台随即进行换向,KA4释放、KA5吸合,KA7释放,进入后退工作状态。工作台在后退过程中当挡铁扫过后退减速感应开关SQ7时,KA7吸合,工作台进入减速状态;当挡铁扫过后退换前进感应开关SQ9时,工作台随即进行换向,KA5释放、KA4吸合,KA7释放,进入前进工作状态。KA10吸合时,工作台依此循环工作。
  ②控制程序设计
  控制调速器按工作台处在不同的行程位置提供相应速度,由FANUCOiMATER数控系统的PMC承担。PMC通过安装在刨床左侧中间的六个感应器检测到的信号,来控制输出继电器KA4、KA5、KA7、KA10的状态,使调速器提供工作台所需的速度。

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